济南铁路局

小班组创出大效益——青岛机务段挖掘职工潜力节支创效纪实

字号+作者: 来源: 2016-10-25 09:10 我要评论() 收藏成功收藏本文

  青岛机务段坚持让创新创效在企业最小的“细胞”里孵化、衍生,激发小班组的无限潜力,搭建节支创效的大舞台。既要保安全,还要降成本“作为车间成本开支'...

  青岛机务段坚持让创新创效在企业最小的“细胞”里孵化、衍生,激发小班组的无限潜力,搭建节支创效的大舞台。

既要保安全,还要降成本

“作为车间成本开支大户,我们自己能修复好的配件坚决不返厂!”这是该段淄博检修车间部件一组13名职工对车间的承诺。

自去年“转闯增”活动开展以来,班组长王瑞智就给大家灌输一种思想:努力提升业务技能,减少返厂修也能节支增效。他经常给大家算账,1根柴油机活塞连杆返厂修复需要2000余元,1个气缸盖返厂修复需要1000余元,1根凸轮轴返厂修复需要5000余元,1台柴油机就有16个连杆、16个气缸盖、2根凸轮轴,如果全部返厂修复,维修费就多达5万余元。

面对如此庞大的成本支出,王瑞智虽然仅仅是个班组长,却担负起勤俭持家过日子的职责。他带领班组职工勤学苦练,不断提高业务技能,以往因拉伤、裂纹等需要返厂维修的配件,现在经过探索攻关,自己就可以修复。

工区职工庄立民、马健在报废的连杆上经过近半个月的反复实验,攻克了连杆支撑面拉伤、连杆大端提孔凸起等故障,还对更换连杆衬套新铜套提出了合理化建议;吴强、孙昭平练就了专用铣刀打磨气门座口密封面的技术,还改进了更换气缸盖气门导管和横臂导杆的作业方法,提高了精密度;姜清文和宋允华通过探索、实践,细化了用水砂纸打磨凸轮轴拉伤故障的方法,缩小了工艺标准,提高了凸轮轴的使用寿命。

“部件一组通过学业务、练硬功、提技能,不仅提高了配件质量,还提升了主人翁意识,节约了成本支出。”质量副主任杨金山深有感触地说。

既要提效率,还要增效益

该段青岛整备车间电机电器班组除2名老师傅外,其余的20名职工都是大专及以上学历的青年职工。他们重视发挥年轻人的专业优势,引导他们利用科技创新手段,攻克机车惯性故障,既提高了效率,还增加了效益。

他们成立QC攻关小组,老师傅经验丰富,指路子;大学生理论扎实,搭梯子,新老合作,攻坚克难,节支增效。

自HXD系列电力机车大量上线运行以来,HXD3型电力机车蓄电池亏电故障频发,容易导致蓄电池损坏,一节蓄电池的价格1000元,一台电力机车有49节蓄电池,如果蓄电池损坏,机车维修成本将严重增加。

他们成立攻关小组,年轻人查找资料文献,提供理论依据,老师傅们汇集经验做法,带头上车查找故障原因。经过研究排查,他们发现造成蓄电池亏电的主要原因有两个,一个是机车途中降弓待避或库内检修时,机车乘务员或维修人员没有切断相应的用电设备;另一个是有些机车乘务员误将直流加热开关打开,没有同时开启交流加热开关,导致蓄电池亏电。

他们集聚团队智慧,首先在电源装置上加装蓄电池充放电监测装置,对蓄电池处于亏电状态的机车及时入库充电;其次,及时跟各运用车间沟通,杜绝直流加热器的误使用。这些措施大大减少了HXD3型机车在运用中蓄电池亏电故障,提高了蓄电池使用寿命,节约了生产开支。

科技攻关不仅提高了业务技能,还间接提高了生产效益。他们相继攻克了“减少机车视频配件新购成本支出”“减少DF5机车照明回路脱扣烧损故障”等7项QC课题,为段创造经济效益的同时保障了机车质量,确保了运输安全。

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